由張國成院士、邱定蕃院士等組成的鑒定專家組認為,亞熔鹽法鈦白粉生產(chǎn)新工藝資源利用率高,廢棄物排放少,原料適用性強,與硫酸法工藝相比更具經(jīng)濟和環(huán)保優(yōu)勢,推廣應用前景好。
2009年3月,山東東佳集團采用該工藝建成千噸級示范生產(chǎn)線,整條示范線包括10道工序,總投資3000余萬元,于2011年5月開始試運行。2011年8月26日,中國科學院組織專家在山東東佳集團公司對鈦白粉清潔生產(chǎn)技術(shù)示范線進行了現(xiàn)場考核。結(jié)果表明,該示范線生產(chǎn)的鈦白粉達到國家標準要求,鈦總轉(zhuǎn)化率達97%以上,鈉堿90%實現(xiàn)了的循環(huán)利用,酸性廢氣和廢渣實現(xiàn)零排放,生產(chǎn)成本降低10%。
據(jù)介紹,目前我國鈦白粉生產(chǎn)基本采用硫酸法。硫酸法每生產(chǎn)1噸鈦白粉產(chǎn)生5~6噸濃度為20%的稀硫酸,洗滌過程會產(chǎn)生大量含酸廢水,以及7~8噸的紅石膏,廢水和廢渣的排放量較大。該課題組在國家科技支撐計劃、“973”計劃以及中科院方向性項目的支持下,針對我國鈦資源利用率低、鈦白粉生產(chǎn)污染物排放量大的特點,首次提出了鈦資源亞熔鹽高效分解—高濃度鈦液制備與深度除雜—堿/酸介質(zhì)再生循環(huán)的原創(chuàng)性技術(shù),將亞熔鹽平臺技術(shù)應用于鈦白粉生產(chǎn),使鈦轉(zhuǎn)化率提高到接近100%,同時將堿酸介質(zhì)循環(huán)利用,解決了硫酸法鈦白粉廢酸利用難題,從源頭上削減了污染物,鈦渣中多種兩性金屬也在堿液循環(huán)過程中得以回收。該工藝目前已獲得6項國家發(fā)明專利。